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快速更換定徑水口可根據澆鋼需要,在澆注過程中更換水口保證了澆注拉速的穩定和鋼流的質量。在連鑄技術的改變下,快速更換定徑水口的合格率也得到了提高。但是在快速更換定徑水口的投入使用中也出現以下問題。
1.在正常澆鑄的情況下,由于快速更換定徑水口不能實現完全自開,所以拉速不均勻,自開的流拉速一般在2.6-2.8m/min而引流的鋼流拉速則在2.9-3.1 m/min或者更大,拉速的不均給操作帶來一定的困難,這么就致使水口損壞速度的加快,使成本得到了增加。
建議:中間包水口在開澆時的自開很重要,在生產中發現自開的水口拉速比較穩定,澆注時間長,且鋼流比較光滑,鑄坯質量也較好。
2.快速更換定徑水口的上下滑板之間存在縫隙,就會出現斷澆的問題,嚴重的可能會導致中間包走車的問題,使得連鑄中斷,影響正常產量。出現問題的原因可能是有些包蓋長期的運用,上面就會殘留很多的粘渣,在吸風設備的作用下,就會使粘渣阻塞水口,甚至會直接致使水口的損壞。
建議:嚴格控制中間包的質量,確保包蓋的潔凈。
3.大包開澆后,鋼水進入中間包內流動,由于中間包吸熱使鋼水溫度降低,低溫鋼水流入水口凝固造成冷鋼堵塞水口。造成的原因是鋼水在流動。
過程中,因中間包大量吸熱而急劇降溫,檔鋼圈過短造成鋼水在下流時沒有足夠的靜壓力和溫度,而水口內凍結產生冷鋼使該流無法自開,被迫用氧槍引流,從而造成堵塞。
建議:為避免冷鋼堵塞水口,除了要保證合理的開澆鋼水溫度外,還應適當加高流水口上方的擋鋼圈高度。